洛阳石化:“把该拿的效益拿回来”



 “抽提装置满负荷运行,每月可以生产4000吨石油醚产品,按照目前市场价,可创效300余万元。”近日,洛阳石化芳烃部芳烃区域主管党晓峰,在谈及该区域恢复石油醚产品生产的事儿,仔细地算了一笔经济账。

利用芳烃抽提装置的副产品抽余油生产石油醚产品,是洛阳石化提高芳烃抽提装置运行效率,实现芳烃生产边际效益最大化的重要手段之一。然而,新冠炎疫情暴发以来,石油醚产品市场急速萎缩,芳烃生产边际效益持续走低。为优化资源配置,降低能耗物耗,实现装置经济运行,去年8月,洛阳石化在其2#抽提装置建成投产后,就停运了能够生产合格石油醚产品的1#抽提装置,有效地中止了效益流失。

今年以来,随着经济社会的复苏好转,石油醚产品价格持续上扬,芳烃生产的边际效益日益显现。为抓住市场机遇,规避芳烃主要产品效益低迷的风险,该公司决定恢复石油醚产品生产,提升抽提装置运行效益,并将其列入攻坚创效计划。

在对两套抽提装置同时运行时的能耗、物耗进行反复测算之后,该公司决定继续停运1#抽提装置,对2#抽提装置实施优化攻关,力争在不增加投入的前提下,生产出合格的石油醚产品,满足市场需要,实现芳烃生产边际效益“颗粒归仓”。

既要不增加投入,还要在受工艺限制,生成抽余油中苯含量偏高的2#抽提装置,生产出合格的石油醚产品。“这几乎不可能实现”。攻关活动伊始,不少人的心中充满了疑虑。因为,目前在行业内采用和2#抽提装置相同工艺的70套抽提装置中,抽余油中苯含量最好水平控制在0.1%,平均控制在0.2%,要达到生产合格石油醚产品的苯含量要求,确实还没有先例。做为一种化工生产助剂,由于石油醚产品的用途和用量非常有限。小批量需求,间歇式生产,致使装置运行成本增加,冲抵掉仅有的边际效益。要实现芳烃生产有效益,攻坚工作唯有设定不增加投入。

     为确保攻坚工作不影响2#抽提装置正常运行,该公司技术质量部、芳烃部等单位通力协作,多次与相关科研院所交流相关技术,联合石油醚产品下游客户一起攻坚。攻坚小组先是借助客户单位的试验装置,对相关参数进行分析,及时试验结果,随时调整生产方案,为在2#抽提装置上实施攻坚摸索经验,提供依据。

按照试验情况,该公司通过优化抽提装置原料,调整提高循环溶剂品质,对相关设施和部分单元的操作进行反复优化,在确保2#抽提装置平稳运行,主要产品技术指标达标的前提下,实现了副产品抽余油中苯含量稳定控制在0.05%以下,达到了同类装置中最好水平,在不切换装置、不换剂、不增加投入的条件下,该公司成功地恢复了石油醚产品生产。

“有一分钱的效益,我们也要去争取。”该公司副总经理王明东认为,跳出惯性思维,敢于大胆尝试,在目前芳烃装置主要产品价格不稳定的形势下,恢复石油醚产品生产,实现芳烃生产边际效益最大化,把该拿的效益拿回来,也是洛阳石化提质增效工作的客观需要。




上一篇:EBioMedicine:一种抗高血脂药物在精神分裂症小鼠模型中改变了其大脑连通性
下一篇:L320QO管线用合金钢管如何清除油漆粉笔和标记笔